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据中国医药123网报道,近年来,我国对环境保护日益重视,特别是和谐社会理念的提出,使以牺牲环境为代价的经济发展模式走到了绝路。而我国大多数化学原料药产品多为技术含量不高的“大路货”,生产工艺相对简单,吨位大,污染严重,在环保“高压线”的制约下,面临着能否生存下去的窘境。放弃现有的产业,生产高端产品,这在短时期内是不现实的。进行点源治理,坚持走技术突破之路,是我国化学原料药生产走出当前窘境的必须选择。在这方面,年产化学原料药2万余吨的山东新华制药股份有限公司进行了不懈的探索和努力,并取得了明显的成效。
激素产品生产过程中会产生大量含碘废液,这是一股高浓度有机废水,这股废水以前在公司只能交给相关方处理,2006年,“激素产品碘的化学转化和纯化工艺及循环利用研究”项目取得实质性突破,这股废液中95%的碘可以被回收并在生产得以循环利用,这一项目的突破不仅消除了环境隐患,并且每年产生直接经济效益几百万元。
异丙安替比林是新华制药发展十分迅速的产品,但同样也面临着环保压力,车间研究人员通过改进粗品母液的处理工艺,不仅使产品收率提出了1%,而且使该股废水COD从20000mg/L降到了10000mg/L。而该产品氢化反应工艺的改进,不仅大大降低了丙酮的单耗,而且大大缩短的时间周期,节约了大量的能源。
从生产工艺上进行技术突破,优化生产工艺是新华制药环保工作的重中之重,同时,末端治理上,技术突破也给公司带来了巨大的经济效益和社会效益。
公司咖啡因生产过程中产生的废水盐分高,多环、杂环类难降解有机物含量高,有机氮含量高,COD去除和氨氮脱除难度极大。我国生产咖啡因的各厂家,对咖啡因废水治理均未取得良好的效果。东咖啡因废水污染物占到公司污染物总量的一半,严重制约了咖啡因的生产。新华制药组织多家环境工程公司,对东园污水进行试验、攻关。最后,一项处理该股废水新工艺在试验中取得了突破,经过广泛论证后,公司决定采用该方案。现该处理工程已经建设完工,在调试中就已经能实现了70%以上的COD去除率,从而彻底解决了公司东园污水处理设施效率低下的问题。在环保达标排放的支持下,2006年公司咖啡因产量同比增长47%,出口创汇超过3000万美元。
在技术突破的同时,新华制药发动全公司进行了大范围的点源治理。
阿斯匹林在新华制药有50多个规格,是公司在国际市场上的“硬拳头”,可是其中间体水杨酸的生产却时时受到含酚废水处理的困扰,由于设备处理能力的影响,发生异常会影响生产进度甚至造成停产。在这种情况下,车间发动职工进行了一系列的改进,包括母液合理搭配处理、提高萃取剂流量、发挥缓冲罐的作用、加大复查力度把住上工序含酚关等措施,从而在现有装备的基础上,历史性地实现了水杨酸生产达标排放,由于环保的特殊性,这一成绩是很难用经济效益去衡量它的价值的。
通过技术突破和点源治理,新华制药唯一一个完成了2006年当地确定的碧水蓝天所有计划项目,实现了末端治理的稳定达标,并且大大降低了预期的环保运行投入,进一步巩固了新华制药化学原料药的生产优势。
编辑 东风
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